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货物所在地:
上海上海市
更新时间:
2023-05-30 21:00:07
有效期:
2023年5月30日 -- 2023年11月30日
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(联系我们,请说明是在 化工仪器网 上看到的信息,谢谢?。?/p>

产品简介

6ES7960-1FB00-0AA5西门子S7-1500H同步???br />
6ES7960-1FB00-0AA5
SIMATIC S7-1500H 同步???用于转接电缆,长 10m ******************************* 特别销售版本 3 件

详细介绍

6ES7960-1FB00-0AA5西门子S7-1500H同步模块

6ES7960-1FB00-0AA5

SIMATIC S7-1500H 同步???用于转接电缆,长 10m ******************************* 特别销售版本 3 件

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用一种变通方式临时处理西门子840D系统设备的故障

   这几天来,我一直在等待2台委外维修的液压泵泵头早些到来,虽然对方已经告诉我泵头修复后,自前天已经发往我司了,但是,现场设备的在用泵头已经快“寿终将罄”了,昨天晚上再次调整该泵头的系统压力及排量到大,系统运行仍然报警故障,主要原因是其中2台液压泵头排量减小后,设备上滑块未能够及时移动到位置。

设备关联部分简介:

   该设备配置4台大小不同的电机驱动各自液压泵,驱动各自的液压负载动作。其中,故障泵头分别是力士乐A10VSO 45 DFR1/31R-PPA12N00及A10VSO 28 DFR/31R-PPA12N00,驱动电机分别为30KW/15KW。驱动上滑块为西门子6SN1115-0BA11-0AA1???,被控单元为力士乐4WE6 X250-3XEG24K31/A1V伺服比例阀。

故障描述:

   当自动运行滑块需要快速下降接近待加工工件时,这2台液压泵头的排量由于内部柱塞缸磨损相对比较严重,内泄加剧,使系统排量未能够及时跟上,下降速度未能够达到NCK程序要求,系统报警600915#故障,进而报警540115#故障(跟随600915#错误报警的报警信息)。

设备故障报警描述:

600915#:上滑块压力丢失。

540115#:NCK程序错误。

程序分析:

600915#报警程序:

      AN    T     80

      AN    "Axis9".E_ActTravFStop

      A(   

      A     "Axis9".E_Stat                  // Axis/spindle stationary(n < nmin)

      ON    "DB Axis9".Achse_Fahrbefehl

      )    

      A     "Hydraulik ist eingesch."

      S     "ALMSG_DB"._9FdStop6009xx[15]    //VS oder Spi Halt Achse 9 BM  600915

触发这个报警的要因是由于液压泵头排量减小,触发Axis/spindle stationary(n < nmin)引起。

540115#报警程序:

      AN    "Kanal 1 bereit"               //DB21/DBX36.7 = 0 or DB21/DBX36.6 = 0

      ON    "Kanal 2 bereit"               //DB22/DBX36.7 = 0 or DB22/DBX36.6 = 0

      ON    "Kanal 3 bereit"               //DB23/DBX36.7 = 0 or DB23/DBX36.6 = 0

      ON    "Kanal 4 bereit"               //DB24/DBX36.7 = 0 or DB24/DBX36.6 = 0

      A(   

      O     "BA-MDI"

      O     "BA-AUTOMATIK"

      )    

      S     "ALMSG_DB".C4.FDD_RID_5401xx[15]    //FM 540115  vs+einlesesperre

DB21/DBX36.6:出现通道NCK报警(通道1)

DB21/DBX36.7:出现处理停止NCK报警(通道1)

当4个通道的其中一个通道存在一个或多个控制位为1时,触发该540115#报警。

   从报警顺序上分析,是报警信息600915#出现后,再次出现540115#报警的。报警原因过程分析还是由于设备液压系统排量问题,但是,近期备件还在路上,无法及时更换,难道就此停机等待备件、延误生产?显然,不是我辈一贯的做法,在没有可能的措施实施前提下,不能够轻易放弃任何可能的解决措施。

   既然通过报警分析了系统泵头排量问题,那么,是否通过修改NCK程序暂时“弥补”这个暂时的设备“缺陷”?想到此,说干就干的劲头又暗暗的在作孽了。打开加工NCK程序,看关联上滑块部分程序段,如下:

N2600 ohne_index:

N2700 M25

N2800 G00 G53 TST=Start_fixed_stop      //快速下降接近到工件上方

N2900 G01  G53 F1000 TST=End_fixed_stop FXS[TST]=1 FXST[TST]=Power_TST

   将N2800这步的G00,修改为G01 F5000,目的是临时降低上滑块下降速度,使故障的泵头能够暂时具备相对的排量(跟踪能力)。运行自动模式后,故障依然,再次修改速度范围由F5000改为F4500,测试运行仍然报警,再次修改F4000运行,报警暂时没有出现,试着运行了几个产品加工,报警一直未曾出现,看来这个方法能够临时应付一段时间了。

   这个报警信息是临时被“强制”处理了,但是,相关的顶料器仍然由于系统排量的影响,原本单个顶料动作2S时间能够完成的,实际且需要近10S时间才能完成。已经在做临时处理了,索性临时到底为止绝不放弃。

   顶料器动作检测有一个压力传感器检测,当压力达到设置值的+125% ~ 75%范围时,判断顶料位置到达。打开相关程序段,修改顶料器动作时的压力范围程序,具体程序略,修改程序过程中能够清楚监控到该系统压力到达预设值的缓慢过程。暂时“骗”过设备系统的顶料压力设别判断,试了几个产品,没有发现机器人抓取产品时的位置偏差,这个方法也是能够暂时应付非正常时期的设备状况。

   观察了一段时间后,设备能够非正常生产,做好必要的修改程序记录,待泵头更换后将修改程序恢复到原状态。

   上述的方法,旨在没有足够的备件下临时处理设备故障报警,虽然从整体产能分析上,班产总体上是有所下降的(单件产品加工时间延长了近8S),但是,作为维保人员确保设备正?;蚍钦J逼诘牟苁堑蔽裰钡墓ぷ髦氐悖凑馄涛囊彩侵荚诟幸桓隽砝嗟奈薏慰?。

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